引言
內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責任公司(以下簡稱托電)一期工程建設2 ×600 MW亞臨界水冷燃煤機組, 1、2號機組分別于2003年6月9日、7月29日投產(chǎn)發(fā)電。每臺機組配備2 臺100%容量真空泵,型式為2BW4403-0BK-Z水環(huán)式,機組正常運行時一臺運行、一臺備用。一期真空泵自投產(chǎn)以來,在高真空狀態(tài)下泵的軸承振動值超標,造成軸承和葉輪的使用壽命縮短,并且發(fā)生過軸承損壞和葉輪葉片產(chǎn)生裂紋等故障。
針對上述情況,托電決定對一期真空泵的問題進行綜合分析治理,使真空泵的缺陷徹底消除。
1、真空泵振動及原因分析
托電一期水環(huán)真空泵系統(tǒng)流程圖見圖1。一期真空泵自投產(chǎn)以來,出現(xiàn)了運行中軸承振動速度超標而振動幅度正常的情況,特別是高真空運行狀態(tài)下泵的軸承振速達到了8.0mm/s,大大超過了允許值4.5mm/s。表1為2號機A真空泵軸承振動的數(shù)值。
圖1 水環(huán)真空泵系統(tǒng)流程圖
真空泵振動大的原因有以下幾種:
(1) 軸承安裝、檢修質(zhì)量不良;
(2) 轉(zhuǎn)子不平衡;
(3) 軸承質(zhì)量不合格;
(4) 泵內(nèi)發(fā)生汽蝕。
分析認為,真空泵經(jīng)過幾次檢修,安裝、檢修質(zhì)量不存在問題;軸承經(jīng)過解體檢查,質(zhì)量合格;轉(zhuǎn)子在出廠時已做過動平衡試驗,也沒有問題。最終分析認為是高真空運行時真空泵內(nèi)發(fā)生汽蝕所致。經(jīng)過調(diào)查,國內(nèi)其它廠水環(huán)真空泵也曾經(jīng)發(fā)生類似情況。
表1 2A真空泵改造前軸承振動數(shù)值
水環(huán)真空泵的工作原理是利用容積變化來實現(xiàn)抽真空,轉(zhuǎn)子在泵內(nèi)偏心安裝,它的轉(zhuǎn)動會迫使工作液沿泵殼內(nèi)壁形成一個與其同向旋轉(zhuǎn)的液環(huán),此時會在兩相鄰葉片、葉輪輪轂和液環(huán)內(nèi)表面之間形成氣腔,隨轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動此氣腔在泵的吸氣區(qū)體積逐漸增大,其內(nèi)部壓力下降,從而將氣體吸入泵內(nèi),相反氣腔在排氣區(qū)體積逐漸縮小,內(nèi)部壓力上升,從而將氣體排出。
在整個運行過程中,從最大吸氣區(qū)到排氣區(qū)階段,泵一直處于高真空狀態(tài)下運行,真空泵一般的設計極限絕對壓力為3.3kPa,壓力低時泵內(nèi)汽蝕相當嚴重,從而造成泵體振動。隨著真空的上升(即壓力降低) ,汽蝕和振動都將加劇,水環(huán)也在增大,因而葉片負荷也急劇增加,高真空所形成的巨大拉應力作用在葉片上,容易導致葉片疲勞斷裂,該現(xiàn)象往往出現(xiàn)在葉輪鑄造缺陷的位置。真空泵長時間在汽蝕的惡劣工況下運行,不僅由于振動使軸承的壽命縮短,而且葉輪的使用壽命也將大大縮短。
2、改造情況
為解決真空泵汽蝕的情況,需提高真空泵入口壓力,為此提出為真空泵增加前置噴射裝置。
2.1、前置噴射裝置的工作原理
前置噴射裝置為一個噴嘴和擴壓管組合裝置,動力氣源采用真空泵出口氣流。通過從排氣側(cè)(氣水分離器)引入接近大氣壓力的氣流,通過噴嘴加速形成高速氣流,來帶動吸入口內(nèi)的氣體一起從吸氣支管進入泵內(nèi)。在泵初始運行入口力高時,噴射器不投入,絕對壓力達到15kPa左右時,噴射器投入工作。真空泵增加前置噴射置改造后,可將泵入口絕對壓力由原先的4~8kPa提升至9~15kPa,從而大大減輕泵內(nèi)的汽蝕現(xiàn)象,達到穩(wěn)定運行的目的。同時增加噴射器后可提高凝汽器在低真空狀態(tài)下的抽氣量,提高系統(tǒng)真空度。
2.2、改造施工方案
改造安裝的系統(tǒng)方案如圖2,具體方案為:
(1) 將真空泵入口氣動閥去掉,保留入口逆止閥,在泵入口與逆止閥之間加裝兩個氣動閥(16a、16b) 。
(2) 在噴射器至分離器管段加裝第三道氣動閥(19a) 。
(3) 在汽水分離器靠排氣側(cè)的頂部開孔,用以連接噴射器吸入直管。
(4) 在泵進氣管靠分離器側(cè)頂部開孔,連接前置噴射器噴管及連接部件。
(5) 16a、16b兩閥門中間短管開孔,用來接噴射管部件。
(6) 就地選取壓力氣源口并接管至氣源配氣箱,以供氣動門用氣。
(7) 頂部4個熱工壓力測點及1個就地壓力表測點口如圖2所示。
(8) 系統(tǒng)的程序控制做入DCS中。